近期,耿車廠陸續(xù)接入宿城區(qū)調(diào)流工程、生活污水(約1萬噸/天),經(jīng)多次取水水樣分析,此次新增的生活污水TN(總氮)較高,超出污水廠進水指標(biāo)上限。而現(xiàn)有的工藝池體無法保證總氮的有效去除率。為了確保出水水質(zhì),結(jié)合耿車廠處理工藝,需要將外回流管道(外回流)引至前段的水解酸化池,通過增加反硝化的停留時間HRT,保證出水穩(wěn)定。目前,耿車廠已啟動污泥回流管道改造工程。
此次污泥回流管道改造帶水作業(yè),專業(yè)要求非常高,施工難度非常大。目前,污泥回流系統(tǒng)的現(xiàn)狀是,污泥回流進入到缺氧池,管道位置為缺氧池進水口底部,管道中心標(biāo)高為22.00m,地面標(biāo)高為23.3m。前段的水解酸化池由于沒有污泥回流,池體基本屬于過流狀態(tài),水解酸化池池容為4827m3(30.9*12.3*6.35mmH,共2個池體),HRT為9.27h(水量按單廊道計,設(shè)計平均流量計12500m3/d),每個池體內(nèi)有2臺潛水?dāng)嚢铏C,功率7.5kw,共4臺。缺氧池總體積為2299m3(30.9*12.3*6.05mmH,共1池體),HRT為4.41h,內(nèi)回流的回流點為缺氧池的對角位置,造成有效的反硝化HRT降低。
針對于可能存在的理論缺陷,根據(jù)現(xiàn)場情況將1、2管廊進行拆分,污泥回流主管道為DN600,在回流點通過三通分為600*400,分別進入1和2廊道的缺氧池,并用盲板將缺氧池的管道堵住,管道自調(diào)節(jié)閥后端引至地面,地面上直段距離大約27m,地面做混凝土支架基礎(chǔ),高度為100mm,使用支架角鐵進行支撐和固定,垂直總高為4.1m,下降段為1m。從而有效增大反硝化的停留時間HRT,確保出水穩(wěn)定。
(圖:管道鋪設(shè)焊接)
8月初,耿車廠污泥流回流管道改造工程已進場施工,各項工程正穩(wěn)步推進。截至目前,已完成支架和主體管道的部分焊接工作,整體工程預(yù)計8月中旬完工。
(耿車污水廠 陳賀)